您的位置: turnitin查重官网> 教育 >> 班主任 >> 班主任管理 >简论厚板厚板坯连铸机漏钢理由与预防措施任务书

简论厚板厚板坯连铸机漏钢理由与预防措施任务书

收藏本文 2024-03-05 点赞:10247 浏览:37234 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘 要:针对南阳汉冶特钢有限公司厚板3#厚板坯连铸机近三年发生漏钢事故的实际情况,分析探讨每次漏钢事故的原因,我们工程技术人员认为,3#厚板坯连铸机漏钢原因主要有钢种成分、开浇升速不规范、浸入式水口尺寸设计不合理、结晶器液面波动、钢水温度、结晶器保护渣及异常情况下的操作等,严格控制钢水中的Al2O3含量、控制铸机升速幅度、优化浸入式水口尺寸、避免结晶器液面波动、控制钢水温度、选择适宜的保护渣及加强操作等措施,厚板坯铸机漏钢可以完全避免。
关键词:厚板坯 漏钢 保护渣 浸入式水口 措施
前言
漏钢是板坯连铸生产中的恶性事故,事故危害可造成设备损坏, 更换和修复结晶器和直弧段, 滞坯处理时可能造成拉矫设备和扇形段辊列损坏, 生产非正常中断, 造成本炉次及后续炉次钢水回炉或该计划, 降低了钢水收得率和合同计划的顺利执行,导致生产成本增加。事故处理需要 24~48小时, 降低了连铸作业率。事故处理时, 职工劳动强度大、安全隐患多, 增加了管理难度。一次漏钢事故经济损失 300~500 万元, 甚至500万元以上。南阳汉冶特钢炼钢厂3#铸机是西安重型机械研究所设计的全国第一台超厚板板坯连铸机, 该铸机于2010年底建成投产后,月产可达5万t以上,至2013年5月,共生产板坯150万t。随着铸机产能的逐渐释放, 因管理和操作经验欠缺, 漏钢成为威胁板坯生产稳定的首要问题。不断总结教训、积累经验, 降低漏钢事故率, 是稳定连铸机生产、节能降耗、降低成本、增加效益的有效途径之一。
1汉冶特钢厚板板坯连铸机参数及漏钢情况

1.1汉冶特钢厚板板坯铸机主要工艺参数,见表1。

1.2粘结漏钢事故分析表

2010~2013年常规板坯连铸机粘结漏钢情况分析表,见表2。
2板坯连铸机漏钢原因分析

2.1粘结漏钢的机理

在钢水浇注过程中,结晶器弯月面的钢水处于异常活跃的状态。由于各种原因,浇铸过程中流入坯壳与结晶器铜壁之间的液态渣被阻断,当结晶器铜板与初生坯壳的摩擦力大于初生坯壳的强度时,初生坯壳被撕裂与铜板产生粘结。这时,在被粘着的部分和向下拉的铸坯的界面凝固壳撕裂,在撕裂处流入钢液,重新形成新的薄坯壳。在振动和滑动时坯壳又被撕裂,钢水补充后又形成另一个新的薄坯壳。这一过程反复进行,直到新坯壳到达结晶器出口就产生粘结漏钢,从事故坯壳上看,漏钢坯壳表面呈明显的“V”字形(见图1),粘结到的坯壳面比正常坯壳更厚。

2.2粘结漏钢原因分析

影响粘结漏钢的主要因素有: 钢种成分、开浇升速不规范、浸入式水口尺寸设计不合理、结晶器液面波动、钢水温度、结晶器保护渣及异常情况下的操作等。

2.1 钢种成分

据冶金行业相关资料介绍, 铝含量高的钢种易发生粘结漏钢,这是由于Al2O3夹杂含量高, 在浇铸过程中, 保护渣对Al2O3的吸收使保护渣变性, 结晶器润滑不良导致粘结;在浇铸后期水口易堵塞, 导致浸入式水口偏流严重, 造成一侧结晶器液面不活跃, 保护渣易结渣条且结团,严重影响液渣的流入, 从而导致初生坯壳发生粘结。另外含 Ti、V 等的低合金钢、高碳钢易发生粘结漏钢。

2.2 开浇升速不规范

汉冶3#铸机生产350×2500mm2、400×2100mm2断面时,因操作人员操作不规范,对铸机的工艺参数及设备性能了解不透,在新浇次开浇升速过程中,对现场实际情况把握不准(如:钢水温度、液渣层厚度、塞棒氩气大小等),造成开浇升速过快(见图2),引起铸坯在结晶器内初生坯壳较薄,同时结晶器内液渣膜不能及时的补充在坯壳与结晶器之间,造成初生坯壳与结晶器铜板之间的摩擦力增大,当摩擦力、钢水静压力及拉应力大于铸坯初生坯壳的强度时,初生坯壳被撕裂与结晶器铜板发生粘结,在出结晶器时,发生粘结漏钢。

2.3浸入式水口尺寸设计不合理

汉冶3#铸机350mm、400mm断面使用的浸入式水口,由于设计缺陷造成水口出口的流速较快,流股在冲击结晶器侧边后,上回流方向过于偏向水口(见图3),从而引起生产中结晶器两侧液面较死,相对应处保护渣化渣不良,引起初生坯壳与结晶器之间液渣膜断裂,造成初生坯壳与结晶器发生粘结,易造成铸机粘结漏钢。

2.4结晶器液面波动

在生产过程中,因塞棒氩气不畅或挑渣皮不规范,引起结晶器液面波动易形成渣圈, 当钢液面上升时, 液渣层随之上升, 在结晶器铜板上进行“涂抹”,这样反复进行, 就形成渣圈。渣圈太大时, 阻止液渣的流入, 影响润滑, 导致粘结而漏钢。

2.5钢水温度

钢水温度低时, 结晶器液面钢水温度低,引起保护渣化渣不良,黏度上升,导致坯壳与结晶器之间液渣膜出现断层,导致结晶器润滑不良,发生坯壳与

源于:标准论文格式范例www.udooo.com

铜板粘结而产生漏钢。

2.6结晶器保护渣

保护渣的主要功能是使坯壳与铜板之间保持良好的润滑, 减少粘结。保护渣的熔点、黏度、融化速度等物理性能不适合浇铸条件,使其在结晶器内融化不好,不能发挥应有的保温、防二次氧化、润滑、控制传热和吸附夹杂等作用。

2.7异常情况下的操作因素

2.2.7.1保护渣潮湿结块严重而未及时换渣, 换渣时钢液裸露, 结晶器与铜板润滑中断, 导致粘结。
2.2.7.2异常情况下, 升降拉速控制不当。当结晶器液面波动大或浇铸温度太低时, 应及时降速, 避免化渣不好液渣流入不均, 产生粘结;提速不宜太快, 避免液渣流入中断, 产生粘结。
2.2.7.3挑渣条方法不当。当渣条比较大时, 如不剔除或剔除方法不当, 也可能阻止液渣向动而抑制润滑, 导致粘结。2.2.7.4结晶器对弧不良,铸坯运行受阻,引发铸坯大面积的粘结。

3、预防粘结漏钢措施

3.1 严格控制钢中 Al2O3夹杂物的含量。出钢过程中优化脱氧工艺, 尽可能减少钢中夹杂物的含量, 对含铝高的钢种采用钙处理等方法, 铸机必须全程无氧化浇铸。另外浇铸铝含量高的钢种必须使用吸附Al2O3夹杂能力强的专用保护渣, 并且定期换渣, 防止保护渣变性。

3.2针对不同断面、钢种优化铸机升速曲线,具体见图4、图5。

3.3结合与我厂合作多年的青岛正望耐材厂家,对现水口进行优化调整,出口由椭圆形更改为圆角矩形,出口倾角由15°调整为18°,随后到东北大学冶金材料学院做水模试验,试验结果表明,水口尺寸优化后,水口的上回流是沿结晶器壁上行至液面而后转向水口方向(见图6),形成发展良好的上涡流,从而均匀结晶器上部流场,避免结晶器两侧部位出现化渣不良等现象。
3.4避免结晶器液面出现大的波动。南阳汉冶特钢炼钢厂虽然有比较精确的结晶器液位自动控制系统, 波动一般能控制在±3 mm 以内, 但钢水流动性不好时,结晶器液位波动较大, 操作上除采取降低拉速外,转炉必须取有效措施保证钢水的流动性, 如钢水的钙处理, 控制 Mn/Si 比等措施, 为铸机提供优质的钢水。
3.5严格控制中间包上线烘烤温度,确保中包温度

源于:大学毕业论文www.udooo.com

≥800℃。加快钢包的周转, 争取全部使用在线周转包,若因现场实际情况限制,出现异常必须过LF精炼确保钢水温度均匀, 避免铸机中间包温度过低, 保证保护渣融化良好。
3.6选择适合各钢种的保护渣系列。根据3#铸机350、400mm断面断面对应的钢种、拉速,优化结晶器保护渣的理化性能指标。普碳钢保护渣碱度控制在1.18~1.23,黏度控制在0.18~0.20 Pa.s(1300℃);低合金钢保护渣碱度控制在0.9~1.1,黏度控制在0.25~0.3 Pa.s(1300℃);裂纹敏感性钢保护渣碱度控制1.0~1.5,黏度控制在0.17~0.22 Pa.s(1300℃);高碳钢保护渣碱度控制在0.7~1.0,黏度控制在0.15~0.2 Pa.s(1300℃)。确保渣耗控制在 0.5~0.55kg/t钢, 液渣层厚度控制在8~15mm。
3.7加强责任心, 精心操作。(1)换渣时须降低拉速, 拉速一般控制在0.45 m/min以下, 而且中间包温度相对较高, 要求过热度≥25℃, 严禁钢液面裸露,采取边捞旧渣边添新渣的方法。(2)结晶器液面波动大时, 必须适当降低拉速;中间包快换水口后, 提速不要太快, 以0.05~0.1m/min为易, 而且要注意液面是否结壳, 避免化渣不好, 导致粘结。(3)剔除渣条时, 必须使渣条松动后再剔除, 否则极易产生粘结。
3.8每次更换结晶器、直线段和弯曲段时,必须确保每段衔接处的弧度精度,采用辊缝自动测量仪进行检测,防止各段对弧不到位。
3.9 采用漏钢预报系统。南阳汉冶特钢炼钢厂3#连铸机 2011年9月粘结漏钢发生部位都是由于热电偶故障失去预报功能, 导致粘结漏钢。使用过程中发现热电偶故障, 应及时更换结晶器, 确保对粘结漏钢的预报功能。

4、结 语

粘结漏钢与钢种成分、开浇升速不规范、浸入式水口尺寸设计不合理、结晶器液面波动、钢水温度、结晶器保护渣及异常情况下的操作和是否装备漏钢预报有关。严格控制钢水中的Al2O3含量、控制铸机升速幅度、优化浸入式水口尺寸、避免结晶器液面波动、控制钢水温度、选择适宜的保护渣及加强操作和性能完好的漏钢预报装置等措施,厚板坯铸机漏钢可以避免的。
参考文献:
卢盛意.连铸坯质量[M].北京: 冶金工业出版社, 2002.
蔡开科.浇注与凝固[M].北京:冶金工业出版社.1987.
[3] 曹广畴.现代板坯连铸[M].北京:冶金工业出版社.1994.

copyright 2003-2024 Copyright©2020 Powered by 网络信息技术有限公司 备案号: 粤2017400971号